从“技术突围”到“智造升级” 陕煤龙华矿业公司皮带运输队技术团队攻坚记
阳光讯(杨宝军 孟勇刚 记者 李源)凌晨3点,3-1煤大巷的报警声刺破了矿井的寂静。“又停机了!”皮带运输队技术员王仲科一把抓起安全帽冲向现场,皮带保护下位机的故障指示灯在黑暗中急促闪烁。这已是本月第四次突发停机,5小时的生产停滞意味着近百吨原煤的损失。潮湿的巷道里,王仲科的工装早已被汗水浸透,他盯着操作台上故障代码眉头紧锁——这场与设备的拉锯战,必须画上句号。

破茧——皮带保护的涅槃重生
“不能再被厂家的固有思维束缚了,我们一定要想尽所有办法,彻彻底底地解决皮带保护下位机的故障问题!”在创新小组的讨论会上,机电副队长惠金锋神情坚定地说道。
为此,他们日夜钻研、反复调试,成功设计并应用带式输送机皮带保护数据采集装置。此次改造拆除原有的下位机,换上由开关量转光电模块、模拟量转光电模块等关键模块组成的数据采集箱,结合本安型接线箱和矿用隔爆型电源箱,构成高效远传设备。其能精准采集堆煤、纵撕、温度等关键数据,上传至皮带保护操作台,实现强大保护功能。
这项改造带来的不仅是每年20万元的直接节约,更让设备故障率从每月3—4次骤降至零,相当于为矿井新增了168小时/年的有效生产时间。

智变——落煤斗的华丽转身
“准备切换!”在201、2201运输巷的轰鸣中,岗位司机崔艳军没有像往常一样按下停机按钮。电液动平板闸门平稳运行,煤流在重新设计的溜槽内划出完美抛物线。这个凝聚了7次现场测绘、3版图纸迭代的创新装置,单次切换就能节约20分钟生产时间,相当于每天为矿井抢回1.5小时“黄金生产时间”。
皮带机头,创新小组正在验收改造效果。技术员杨宝军指着厚厚的闸门说:“这个闸板的材质及加固方式我们改了6次,现在大块矸石直接砸在闸板上也不会变形。”煤尘飞扬中,岗位司机小崔竖起沾满煤灰的大拇指:“现在切换液压闸板不用停机,也不会洒煤,我们的工作量少了好多!”

蝶舞——喷雾系统的智慧觉醒
“喷雾太大,无法观测到转载点现场。”“皮带停了怎么还不把喷雾关掉?快去把喷雾关了……”电话中经常传来调度员这样的指令。
过去设备停机后,需要岗位工逐个关闭的喷雾阀门,如今随着PLC控制信号的传递自动启停,改造后的风水联动电磁阀就像精准的“神经系统”。数月来,皮带运输队技术创新小组不断升级喷雾系统,改造了各转载点喷雾系统,实现了5个转载点的智能喷雾,实现各转载点的智能喷雾效果良好,真正实现了无人化自动喷雾。
这支技术团队凭借创新精神,把难题转化为创新课题,攻克了一个又一个难关。截至目前,累计创造直接经济效益286万元,减少非计划停机时长532小时,获得11项国家实用新型专利。他们用智慧和汗水,为煤矿的高效生产注入了强大的动力,推动着矿井向着更加高效、安全、智能的“智造升级”大步迈进。